中船三井精益创效增亮点

编者按

中船动力集团认真贯彻中国船舶集团精益管理工作部署,践行“三赢”理念,积极组织各下属企业将精益管理理论与管理实践相结合,以精益生产为基础,以提高效率和降低浪费目标管理为导向,强管理重落实、抠细节消除过程浪费,实现缩短周期、降低成本、保证质量、提升效益。公司于近期开展【精益管理  价值创造】系列主题宣传,展示公司及旗下企业在推进精益管理、实现价值创造方面的做法和经验。

 

精益管理  中船三井精益创效增亮点

中船动力集团下属中船三井成立二十年来,坚持推行源自日本三井造船的“最佳实践分享(BPS)”活动,公司全员持续改善的理念已经融入企业文化。在中船三井的生产现场涌现出一批自主改善项目。这些项目聚焦解决现场作业难点,成为了激活生产一线班组自主改善主动性的实践案例:

 

用活价值流图工具

精简主机试车流程

 

iCER是WinGD公司推出的新型主机尾气再循环装置,能够显著改善燃烧性能、降低主机排放。带iCER装置的主机试车时间远高于常规主机,且iCER系统体积较大,因而占用台位空间较大;随着该类产品在公司订单中占比不断提升,公司台位周期、生产场地等资源受到严峻挑战。

中船三井技术改进团队,运用精益管理价值流程图工具,详细分析常规主机、iCER母型机和子型机的试车工作流程,识别出iCER机型试车过程中的冗余环节。通过反复的试验和沟通,实现母型机一体iCER试验验证,从而取消了子型机重复验证环节,精简了主机试车流程,同时得到了船东、船级社和船厂的高度认可。

通过实施该项目,公司2024年可节约台位占用周期80天,从而可额外增加生产2-3台机,显著提升了台位产能;同时解决了子型机iCER系统堆放车间现场的问题,进一步缓解场地紧张局面。

 

 

自主研究新方法

提升X92气缸盖翻身效率

 

X92机型是中船三井主力建造机型之一,也是全球最大的主机型号之一。其气缸盖是一种阶梯状、圆环型零件,最大外径达2米,气缸盖翻身作业无从下手,翻身时重心不稳易造成气缸盖和钢丝绳相对滑动和晃动、甚至钢丝绳断裂,存在安全隐患。

中船三井加工部范红健技师工作室围绕这一作业痛点,由一线生产人员自主发起作业改善工作,潜心研究多种翻身工艺方法,最终确定了最佳起吊翻身工艺、并配套设计相应工装。新方法能够自适应气缸盖毛坯外形尺寸偏差,方便快捷地完成起吊翻身工作,消除安全隐患,减轻劳动强度,提高生产效率;平均每个X92缸盖在实施新方案后,翻身工时能够减少30分钟。

(最佳实践分享(BPS)活动,由一线人员自主发现问题,自主改善,自主总结;公司定期组织案例评选,并在公司层面发布、宣传,营造良好全员持续改善氛围。)

 

供稿:中船动力集团精益办公室、中船三井

 

 

创建时间:2024-08-30 11:05
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